一般公司的新產(chǎn)品開發(fā)偶爾會遇到裸機(jī)高處落下的【沖擊測試(drop test)】后發(fā)生
BGA錫球裂開的問題,如果RD有比較好的sense,就應(yīng)該把產(chǎn)品拿去做一下應(yīng)力應(yīng)變分析,而
不是直接就把所有的BGA掉落問題都賴給PCBA制造工廠的SMT制程。
就深圳宏力捷的經(jīng)驗(yàn)來看,BGA錫球裂開的問題其實(shí)很難僅靠工廠的制程管理與加強(qiáng)焊錫來得到全面改善,如果產(chǎn)品設(shè)計(jì)時(shí)RD可以多出一點(diǎn)力氣,制造上就會省下很多的成本。
以下面這個(gè)案例來說,可以省下底材填充膠(Underfill)的材料費(fèi)與工時(shí)費(fèi)用,這還包含了間接管理與修復(fù)的費(fèi)用,也可以提高產(chǎn)品的信賴度,更可以降低日后可能的市場商譽(yù)品質(zhì)損失。
(BGA錫球開裂問題其實(shí)牽涉到很多的環(huán)節(jié),「焊錫不良」只是其中一項(xiàng)而已,很多人一看焊錫開裂的第一個(gè)反應(yīng)就是焊錫不良,但站在科學(xué)客觀的角度來看問題時(shí),只要看到焊錫的IMC有均勻的長成,基本上焊錫就沒有太大的問題,再來就得探討應(yīng)力與焊錫強(qiáng)度的關(guān)系了,因?yàn)椴徽摵稿a再如何加強(qiáng),其承受應(yīng)力的能力提升總是有限的,一定應(yīng)力大于焊錫強(qiáng)度,焊錫破裂是可想而知的,所以在檢討完焊錫品質(zhì)后,接下來就該檢討如何消除應(yīng)力的來源與加強(qiáng)機(jī)構(gòu)的抗應(yīng)力設(shè)計(jì)了,本案例已經(jīng)是先確認(rèn)焊錫沒有問題,所以才會要求RD加強(qiáng)機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)來改善應(yīng)力沖擊。)
其實(shí)BGA錫球開裂的最大問題十有八九都來自于應(yīng)力(Stress),不管是SMT回焊高溫時(shí)板子彎曲變形所形成的應(yīng)力,還是產(chǎn)品因?yàn)闄C(jī)構(gòu)組裝所形成的應(yīng)力,或是因?yàn)榭蛻羰褂脮r(shí)撞擊,或不慎掉落地面所造成的外力,這些其實(shí)都是應(yīng)力的來源,如果設(shè)計(jì)之初就可以模擬各種狀況做應(yīng)力應(yīng)變分析,并針對可能產(chǎn)生應(yīng)力的部份做一些設(shè)計(jì)調(diào)整以降低應(yīng)力的影響,相信可以讓BGA產(chǎn)品的生產(chǎn)品質(zhì)更加穩(wěn)定,甚至還可以移除一些不必要的underfill制程,達(dá)到節(jié)省成本的利益。
不知是否因?yàn)樯钲诤炅輰π庐a(chǎn)品有過多次的類似要求,還是大家終于認(rèn)識到設(shè)計(jì)影響制造的嚴(yán)重性,公司這次新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)總算有個(gè)比較好的回應(yīng),也花了心思做了BGA錫球開裂的特性要因分析,發(fā)現(xiàn)應(yīng)力的來源,并且做了設(shè)計(jì)變更來改善這個(gè)BGA錫球開裂的問題,當(dāng)然有先用mockup的材料來做驗(yàn)證,結(jié)果也著實(shí)讓人滿意,事后實(shí)際修模生產(chǎn)后再做最終QA驗(yàn)證也都沒有再發(fā)現(xiàn)BGA開裂的問題,真心希望這個(gè)「應(yīng)力應(yīng)變驗(yàn)證動(dòng)作」以后會是RD驗(yàn)證的標(biāo)淮程序。
利用應(yīng)變計(jì)(Strain Gauge)驗(yàn)證機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)變更前后對BGA錫球開裂位置的應(yīng)變量分析
以下就是這款產(chǎn)品的大概設(shè)計(jì)外型與BGA所在位置,為了方便客戶使用時(shí)不至于發(fā)生屏幕反光,所以產(chǎn)品設(shè)計(jì)了一個(gè)類似收銀機(jī)的傾斜屏幕,也就是這個(gè)傾斜角讓BGA零件在產(chǎn)品做正背面落下測試時(shí)承受了巨大的電路板變形量,以致造成BGA錫球裂開,因?yàn)楫a(chǎn)品的側(cè)邊(side)及角落(corner)摔落都沒有發(fā)現(xiàn)問題,以前的例子幾乎都是在角落摔出問題的。
既然知道可能的問題出在
電路板變形量過大,于是在電路板上黏貼【
應(yīng)變計(jì)(Strain Gauge)】,所先量測未改善前的應(yīng)變量數(shù)據(jù),然后在電路板等主要組件不變得情況下,更換改善后的機(jī)構(gòu)再做一次應(yīng)變量的量測。
改善方法是在BGA零件的附近新增塑膠機(jī)溝肋柱(rib)來頂住電路板以降低電路板在落下時(shí)的變形量,參考上圖的[New add rib]。
因?yàn)樵谧鲞@個(gè)動(dòng)作時(shí)產(chǎn)品的大部分設(shè)計(jì)都已經(jīng)完成了,所以改善的方法就是盡量找到一個(gè)空間可以用來增加支撐柱,讓電路板在落下變形時(shí)有硬物可以支撐住,以降低其變形量。
既然知道可能的問題出在電路板變形量過大,于是在電路板上黏貼應(yīng)力計(jì)(Stress Gauge)然后先量測未改善前的應(yīng)力數(shù)據(jù)。改善方法是在BGA的附近新增機(jī)溝肋柱(rib)來頂住電路板以降低電路板在落下時(shí)的變形量。
應(yīng)變計(jì)量測機(jī)構(gòu)改善前后的應(yīng)變量
下表列出改善前與改善后(增加rib)的微應(yīng)變量(Micro-Strain,x106)實(shí)際量測值。就如同預(yù)期的,在正面(傾斜面)落下時(shí)的應(yīng)變量改善達(dá)到106,因?yàn)楫a(chǎn)品正面(Top)外型有個(gè)彎曲傾斜角,比較容易因?yàn)橥饬Χ斐蓮澢?;而背面(Bottom)為平面落下的應(yīng)變量改善則比較小,只有42。
由此可見增加一根肋條(rib)就可以達(dá)到一定程度的電路板變形量改善。這個(gè)應(yīng)變值量測的是電路板的Z方向,但是只有X軸的Z值,如果可以加測Y軸的Z值會更有參考價(jià)值。
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改善前
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改善后 |
改善量 |
正面落摔
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-186 |
-80 |
106 |
背面落摔
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203 |
161 |
42 |
這項(xiàng)設(shè)計(jì)變更執(zhí)行后,經(jīng)過DQ重新驗(yàn)證落下測試的效果,證實(shí)BGA沒有再出現(xiàn)開裂的問題。
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